Improving the Design of Nozzles Used in Zamak High-Pressure Die-Casting Process

ザマック高圧ダイカストの生産性を飛躍させる射出ノズル設計:摩耗を克服し、寿命を延ばす新アプローチ

この技術概要は、V. F. C. Sousa氏らによる学術論文「Improving the Design of Nozzles Used in Zamak High-Pressure Die-Casting Process」 (FME Transactions, 2021) に基づいています。CASTMANが技術専門家向けに分析・要約しました。

Figure 2. External aspect of some nozzles removed from the high-pressure die-casting equipment after severe damage: (a) exhibiting a hole; (b) or even being broken
Figure 2. External aspect of some nozzles removed from the high-pressure die-casting equipment after severe damage: (a) exhibiting a hole; (b) or even being broken

キーワード

  • プライマリーキーワード: 射出ノズル設計
  • セカンダリーキーワード: 高圧ダイカスト, ザマック, 摩耗対策, 自動車産業, 設計改善, アクションリサーチ

エグゼクティブサマリー

  • 課題: ザマック高圧ダイカストプロセスで使用される射出ノズルの過度な摩耗と早期故障が、生産性とコスト競争力を著しく低下させていた。
  • 手法: アクションリサーチ法を用い、設計と熱処理の反復的な改善サイクルを通じて、ノズルの性能を段階的に最適化した。
  • 重要なブレークスルー: 内部流路の形状変更、チョークポイント位置の最適化、外部形状の改良により、ノズルの摩耗を劇的に低減し、加熱効率を向上させることに成功した。
  • 結論: 体系的な設計反復と熱管理の最適化が、射出ノズルの寿命を大幅に延長し、高圧ダイカストプロセスの安定性と経済性を向上させる鍵である。

課題:なぜこの研究がHPDC専門家にとって重要なのか

自動車産業におけるコスト競争は激化の一途をたどっています。特に、Bowdenケーブルの末端部品のような低コスト部品の製造に使用されるザマック合金の高圧ダイカストプロセスでは、効率性と信頼性が生産ラインの生命線です。しかし、このプロセスには長年の課題が存在しました。それは、溶融金属を金型に送り込む「射出ノズル」の深刻な摩耗です。

従来のノズルは、高温・高圧の過酷な環境にさらされるため、わずか数日で摩耗し、時には破損に至ることもありました。これにより、頻繁なライン停止、交換部品コストの増大、そして溶融金属の漏洩による安全上のリスクが発生していました。この研究は、この根深い問題を解決し、ダイカストプロセスの競争力を根本から向上させるために不可欠なものでした。

アプローチ:方法論の解明

この研究では、純粋な理論的アプローチではなく、「実践しながら学ぶ」ことを原則とするアクションリサーチ法が採用されました。これは、現場で発生している複雑な問題を解決するために非常に有効な手法です。研究チームは、以下の5段階のサイクルを2度にわたって実施し、ノズル設計を体系的に改善しました。

  1. 診断 (Diagnosis): 稼働を終えた多数のノズルを収集し、ワイヤー放電加工機(WEDM)で切断。内部流路の摩耗状態や硬度を詳細に分析し、問題の根本原因を特定しました。
  2. アクションプランニング (Action Planning): 診断結果に基づき、内部流路の形状、外部デザイン、使用材料、熱処理方法の改善案を立案しました。
  3. 実装 (Implementation): 新しい設計と熱処理を施したノズルを製作しました。
  4. 評価 (Evaluation): 新しいノズルを実際の生産ラインに投入し、その挙動と摩耗状態を分析しました。
  5. モニタリング/アウトカム (Monitoring/Outcomes): 得られた結果から教訓を学び、次の改善サイクルへのインプットとしました。

この反復的なアプローチにより、研究チームは段階的に最適なソリューションへと到達することができました。

ブレークスルー:主要な発見とデータ

この研究は、2回の設計イテレーション(反復)を通じて、ノズルの性能を劇的に向上させることに成功しました。

発見1:内部流路の形状変更による摩耗の大幅な低減

初期診断により、従来のノズル(図3)は内部流路の直径が5mmから2mmへと急激に変化しており、この部分で溶融金属の流れが乱れ、激しい摩耗を引き起こしていることが判明しました。実際に、図4図5では、わずか11~17日間の使用で深刻な摩耗が確認できます。

第1イテレーションでは、この断面変化を3mmから1.80mmへと緩やかに変更(図7)。このわずかな設計変更と適切な窒化熱処理により、摩耗は劇的に抑制されました。図8図9が示すように、47~59日間使用した後でも摩耗はごくわずかであり、ツールの寿命が大幅に延長されました。

発見2:外部設計とチョークポイント位置の最適化による加熱効率とプロセス安定性の向上

第1イテレーションは摩耗対策には成功したものの、「ノズルの加熱に時間がかかる」「ノズルのコールドゾーンで材料が逆流する」という新たな課題を生み出しました。

第2イテレーションでは、これらの課題を解決するために以下の改良が加えられました。 - 外部設計の変更: 従来の円錐形状(図11)から、より均一なストレート形状(図12)に変更。これにより、加熱用抵抗器とノズル本体の距離が短縮され(図13)、より速く、より均一な加熱が実現しました。 - チョークポイント(絞り部)の位置変更: 材料の逆流を防ぐため、チョークポイントの位置をホットゾーンからコールドゾーンへ移動させました(図10)。

この結果、加熱効率とプロセスの安定性が向上し、摩耗性能を損なうことなく、総合的なパフォーマンスが最適化されました。図14図15は、63日間使用した後でも摩耗がチョークポイントに局所化され、非常に軽微であることを示しており、この設計の有効性を証明しています。

研究開発とオペレーションへの実践的示唆

本研究の成果は、日々の業務に直結する貴重な知見を提供します。

  • プロセスエンジニア向け: 溶融金属の温度管理がノズルの寿命に決定的な影響を与えます。特に、窒化処理温度を上回る温度設定は、ノズルの硬度を低下させ、摩耗を加速させます。本研究で確立された「窒化処理温度より60℃低い温度を上限とする」という基準は、プロセスパラメータ設定の重要な指針となります。
  • 品質管理チーム向け: 図15で示されるように、摩耗はチョークポイントに局所的に発生する傾向があります。この領域を定期的に検査することで、ノズルの寿命を予測し、計画的な交換を可能にすることで、予期せぬライン停止を未然に防ぐことができます。
  • 設計エンジニア向け: この研究は、射出ノズル設計における重要な原則を明らかにしました。内部流路の断面変化は可能な限り緩やかにすること、そして外部形状は加熱効率とメンテナンス性を考慮して、加熱用抵抗器の配置と一体で最適化する必要があることを示唆しています。

論文詳細


Improving the Design of Nozzles Used in Zamak High-Pressure Die-Casting Process

1. 概要:

  • Title: Improving the Design of Nozzles Used in Zamak High-Pressure Die-Casting Process
  • Author: V. F. C. Sousa, F. J. G. Silva, L. P. Ferreira, R. D. S. G. Campilho, T. Pereira, E. Braga
  • Year of publication: 2021
  • Journal/academic society of publication: FME Transactions, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade
  • Keywords: High-pressure die casting, Low-cost products; Competitiveness; Design improvement, Nozzles, Wear, Automotive industry.

2. Abstract:

軽合金の射出は、その競争力を維持するためにエンジニアリングに多大な努力を要する活動である。使用される温度のため、この製造プロセスに関連する部品の摩耗は非常に激しく、絶え間ない更新努力が必要となる。本研究は、ダイカストプロセスで使用される射出ノズルの過度な摩耗と、それに対応する電気抵抗に関連する問題を解決し、その寿命を延ばし、自動車産業向けのザマック製低コスト部品の射出プロセスの競争力を向上させることを目的として開発された。射出ノズルの早期摩耗の問題を研究・解決するために、アクションリサーチ法が用いられ、数回のイテレーションを通じて、ノズルおよび対応する電気抵抗の改良設計に至った。これにより、これらの部品の寿命が延び、プロセス周辺の安全性が向上し、他の同様の状況にも応用可能な知識が生み出された。

3. Introduction:

2018年以降、自動車産業は生産と販売の停滞を経験しており、特に2020年と2021年のパンデミック状況で悪化している。競争力は自動車産業の主要な柱の一つであり、振動の低減や複合材ブレーキパッドの使用など、絶え間ない改善が行われている。この競争力をさらに高めるためには、革新が不可欠であり、あらゆる無駄をなくし、プロセスを可能な限り効率的にする必要がある。Bowdenケーブルは、自動車のドア開閉や窓の動きなどに使われる低コスト部品であり、その末端にはザマックで射出成形された小さな部品が取り付けられている。これらの部品は高圧ダイカストで製造されるが、このプロセスは高温・高圧環境のため、特に射出ノズルなどの部品に深刻なメンテナンス問題を引き起こす。本研究は、業界が直面していた射出ノズルの信頼性に関する深刻な問題、特に従来のガス加熱から電気抵抗加熱への移行に伴う課題に対処するために開始された。

4. 研究の概要:

研究トピックの背景:

自動車産業で使用されるBowdenケーブルのザマック製末端部品を製造する高圧ダイカストプロセスにおいて、射出ノズルの寿命が極端に短く、生産性と安全性に問題が生じていた。

従来の研究の状況:

高圧ダイカストにおける金型や充填シミュレーションに関する研究は多数存在するが、プロセスの重要な構成要素である射出ノズルの設計と開発に関する研究には完全なギャップが存在していた。

研究の目的:

射出ノズルの設計とそれに関連する電気抵抗を改良することで、部品の寿命を延ばし、プロセスの安全性を向上させ、ダイカストプロセスの競争力を高めること。

中核研究:

アクションリサーチ法を用いて、既存ノズルの問題点を診断し、2回の設計イテレーション(反復改善)を通じて、耐摩耗性と加熱効率に優れた新しいノズル設計を開発・評価した。

5. 研究方法

研究デザイン:

本研究では、産業界のニーズに基づき、実践を通じて知識を獲得するアクションリサーチ法を採用した。この手法は、診断、アクションプランニング、実装、評価、モニタリング/アウトカムの5つのステージからなるサイクルで構成され、反復的に改善を進める。

データ収集・分析方法:

  • 実際の生産ラインから使用済みノズルを収集。
  • ワイヤー放電加工機(WEDM)を用いてノズルを断面化し、内部の摩耗状態を観察。
  • 硬度測定を実施し、熱処理の影響を評価。
  • 運転パラメータ(温度、圧力、射出レート)を分析。

研究対象と範囲:

研究対象は、ザマック合金の高圧ダイカストプロセスで使用される射出ノズルに限定される。 operating parametersは温度480-680°C、圧力3-4 bar、射出レート400-600回/時であった。

6. 主要な結果:

主要な結果:

  • 初期ノズルの問題点特定: 内部流路の急激な断面変化が摩耗の主因であり、不適切な熱処理が硬度低下を招いていた。外部形状の急激な変化も応力集中による破損リスクを高めていた。
  • 第1イテレーションの成果: 内部流路の断面変化を緩やかにし、外部にフィレットを追加、適切な熱処理を施すことで、ノズルの寿命が15日未満から50日以上に大幅に延長された。
  • 第2イテレーションによる最終最適化: チョークポイントの位置をコールドゾーンに移動させて材料の逆流問題を解決。外部形状をストレートにすることで加熱効率と均一性を向上させ、メンテナンス性も改善した。最終設計は63日間の使用後も摩耗が非常に軽微であった。
  • 設計への示唆: 射出ノズル開発において、①内部流路の断面変化、②外部設計、③電気抵抗器の位置、④チョークポイントの位置が最も影響力のある要因であることが明らかになった。

図の名称リスト:

  • Figure 1. Different steps of the Action-Research cycle used in this work [31].
  • Figure 2. External aspect of some nozzles removed from the high-pressure die-casting equipment after severe damage: (a) exhibiting a hole; (b) or even being broken
  • Figure 3. Original zamak injection nozzle inner channel design.
  • Figure 4. Sample 1 - Wear sustained by injection nozzles (original design) after 11 days of use, at an injection rate of 500 injections per hour.
  • Figure 5. Sample 2 - Wear sustained by an injection nozzle (original design) after 17 days of use, at an injection rate of 500 injections per hour.
  • Figure 6. Cross-sectional view (a) and 3D model (b) of the original nozzle, with the abrupt external change in section highlighted in red
  • Figure 7. Cross-sectional view of the improved nozzle's inner channel, with the choke point (CP) identified (a) and 3D model of the filleted area, highlighting this area with a red square(b)
  • Figure 8. Sample 1 - Wear sustained by injection nozzle (first iteration) after 59 days of use, at an injection rate of 500 injections per hour.
  • Figure 9. Sample 2 - Wear sustained by injection nozzle (first iteration) after 47 days of use, at an injection rate of 500 injections per hour.
  • Figure 10. Position of the injection nozzle CP (choke point) at two different locations, first iteration nozzle (hot zone) (a) and second iteration nozzle (cold zone) (b)
  • Figure 11. First iteration design of the injection nozzle (outer design)
  • Figure 12. Second iteration design of the injection nozzle (outer design)
  • Figure 13. First iteration nozzle with assembled electrical resistance (a) Second iteration nozzle with assembled electrical resistance (b)
  • Figure 14. Sample 1 - Wear sustained by injection nozzle (first iteration) after 63 days of use, at an injection rate of 500 injections per hour.
  • Figure 15. Wear sustained at the choke point by a second iteration injection nozzle (after intense use)
  • Figure 16. Chosen design for the injection nozzle (second iteration).
Figure 2. External aspect of some nozzles removed from the high-pressure die-casting equipment after severe damage: (a) exhibiting a hole; (b) or even being broken
Figure 2. External aspect of some nozzles removed from the high-pressure die-casting equipment after severe damage: (a) exhibiting a hole; (b) or even being broken

7. 結論:

本研究では、アクションリサーチ法を用いてザマックダイカスト用射出ノズルの設計を改善した。2回のイテレーションを通じて、初期ノズルの問題を特定・解決し、最終的には耐摩耗性、加熱効率、プロセスの安全性において、元の設計を大幅に上回る新しいノズルを開発した。このプロセスは、内部流路の断面変化、外部設計、電気抵抗器の位置、チョークポイントの位置がノズル性能に最も影響を与える要因であることを明らかにした。この研究は、純粋な科学的アプローチが困難な、機械部品の深刻な摩耗問題に対するアクションリサーチ法の有効性を強調するものである。

8. 参考文献:

  • [List the references exactly as cited in the paper, Do not translate, Do not omit parts of sentences.] [1] Araújo, W.F.S., Silva, F.J.G. and Campilho R.: Manufacturing cushions and suspension mats for vehicle seats: a novel cell concept. Springer - Int. J. Adv. Manuf. Tech., Vol. 90, No. (5-8), pp. 1539-1545, 2017. doi: 10.1007/s00170-016-9475-6. [2] Rosa, C., Silva, F.J.G., Ferreira, L.P., Pereira, T. Gouveia R.: Establishing Standard Methodologies to Improve the Production Rate of Assembly Lines Used for Low Added-Value Products; Elsevier Procedia Manuf., Vol. 17, pp. 555–562, 2018. doi: 10.1016/j.promfg.2018.10.096. ... (and so on for all 39 references)

専門家Q&A:トップの質問に回答

Q1: なぜ一般的な科学的アプローチではなく、アクションリサーチ法が選ばれたのですか? A1: この問題は、材料科学、製造技術、熱伝達、摩耗現象など複数の専門分野にまたがる複雑なものでした。論文によれば、事前に確立された理論だけで解決策を導き出すことは困難であったためです。そのため、「実践しながら学ぶ」という原則に基づくアクションリサーチ法が、反復的な改善を通じて実用的な知識を生み出し、現場で機能する最適な解決策に到達するために最も適したアプローチだと判断されました。

Q2: 第1イテレーションで摩耗は大幅に改善されましたが、なぜさらに第2イテレーションが必要だったのですか? A2: 確かに摩耗性能は劇的に向上しましたが、新たな運用上の課題が浮上しました。具体的には、ノズルが目標温度に達するまでの時間が長いこと、そしてノズルのコールドゾーン(金型に近い側)でザマックの逆流が発生することでした。これらのプロセス効率と安定性に関わる問題を解決するため、第2イテレーションで外部形状と内部のチョークポイント位置の再設計が行われました。

Q3: 窒化処理の温度管理が重要とのことですが、具体的にどのような影響があるのでしょうか? A3: 論文の分析によると、元のプロセスでは窒化処理温度(580℃)を超える温度でノズルが使用されることがあり、これにより窒化による硬化層の効果が失われ、耐摩耗性が低下していました。改善されたプロセスでは、運転温度の上限を窒化処理温度より60℃低い値に設定することで、硬度と耐摩耗性を確実に維持し、ノズルの長寿命化を実現しました。

Q4: 内部流路のチョークポイントの位置を変更したことの技術的な意義は何ですか? A4: 第1イテレーションでは、チョークポイントがノズルのホットゾーン(射出シリンダー側)にありました。これが、温度が低いコールドゾーンでの材料の逆流を引き起こす一因となっていました。第2イテレーションでチョークポイントをコールドゾーンに移動させたことで(図10参照)、この逆流問題が効果的に解決されました。これは、摩耗挙動に悪影響を与えることなく、プロセスの安定性を向上させるための重要な設計変更でした。

Q5: 最終設計(図16)の最も重要な利点は何ですか? A5: 最終設計は、複数の利点を統合している点にあります。第一に、最適化された内部流路と適切な熱処理により、非常に高い耐摩耗性を実現し、ツールの寿命を最大化しました。第二に、ストレートな外部形状により、加熱がより速く、より均一になり、エネルギー効率が向上しました。さらに、この形状は加熱用抵抗器の組み立て・分解を容易にし、メンテナンス性も大幅に向上させています。


結論:より高い品質と生産性への道を開く

射出ノズルの早期摩耗は、高圧ダイカストプロセスの生産性と収益性を長年蝕んできた課題でした。本研究は、体系的なアクションリサーチを通じて、この課題に対する明確な解決策を提示しました。内部流路、外部形状、熱管理といった要素を統合的に最適化する射出ノズル設計のアプローチが、ツールの寿命を劇的に延ばし、プロセス全体の安定性を向上させることを証明しました。

CASTMANでは、こうした最新の業界研究を応用し、お客様の生産性と品質の向上を支援することに尽力しています。本稿で議論された課題がお客様の事業目標と一致する場合、ぜひ当社のエンジニアリングチームにご相談ください。これらの原則がお客様の部品製造にどのように貢献できるか、共に探求してまいりましょう。

著作権情報

  • このコンテンツは、V. F. C. Sousa氏らによる論文「Improving the Design of Nozzles Used in Zamak High-Pressure Die-Casting Process」に基づく要約および分析です。
  • 出典: https://doi.org/10.5937/fme2104005S

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